油冷卻潤滑系統及風(fēng)機的檢測(1)風(fēng)機潤滑油采用ESSO40透平油,油泵壓力不能調得過(guò)低,否則風(fēng)機不能啟動(dòng)。油經(jīng)過(guò)濾器后,啟動(dòng)時(shí)壓力不能低于012MPa,如果風(fēng)機運行時(shí)油壓低于0112MPa,備用泵自動(dòng)啟動(dòng),當壓力低于0108MPa時(shí),自動(dòng)保護跳機。為防止突然停機造成對設備的損壞,系統設置了高位油箱。油系統還設置了一油加熱器,當油溫低于5e時(shí),加熱器自動(dòng)加熱。當油溫高于15e時(shí),加熱器關(guān)閉。油過(guò)濾器和冷卻器需定期清洗,特別是油過(guò)濾器前后壓差過(guò)大、報警和冷卻器前、后溫差[3e時(shí),必須立即清洗。另外,需定期檢查油的粘度、水分、機械雜質(zhì)及氧化性等指標,根據情況處理潤滑油?! 。?)風(fēng)機的檢測設備:SO2風(fēng)機的檢測系統比較完善,風(fēng)機的運行狀態(tài)可由振動(dòng)、壓力、流量等一次檢測元件傳送到PLC的控制裝置上,控制裝置根據邏輯程序進(jìn)行報警、聯(lián)鎖等操作,保證風(fēng)機安全可靠地運行?! ★L(fēng)機控制系統我公司采用的3400kW變頻器由變壓器、5套功率單元的變頻器、PLC控制器和水冷卻1系統組成。該變頻器自1996年投入運行以來(lái),故障率較高,主要表現在以下幾方面:(1)功率單元故障:表現為電容器損壞、單元控制板保險管熔斷。將部分功率單元的電容耐壓能力由原來(lái)的1600V增加到2000V,并對單元控制板進(jìn)行升級,故障率有所降低但仍不理想?! 。?)PLC故障:原PLC與操作面板之間通訊經(jīng)常出現不明原因的突然中斷現象。原PLC型號為S5-95U,與操作面板一樣,均屬淘汰產(chǎn)品,PLC中的程序無(wú)法讀出、無(wú)法備份,維修不方便。將原PLCS5-95U更換為性能價(jià)格比較高的GEFANUC90-30系列的PLC,程序內容根據生產(chǎn)需要進(jìn)行修改,操作面板上的顯示也由英文改為中文,顯示更直觀(guān),維修更方便;故障率低?! ★L(fēng)機的運行與改造SO2風(fēng)機自投產(chǎn)以來(lái),運行一直相當穩定,變頻系統出現過(guò)十幾次故障;由于我公司擴產(chǎn)的需要(電銅從10萬(wàn)噸擴產(chǎn)到15萬(wàn)噸),整個(gè)系統壓升不夠,我們除了將原管路系統的文丘里流量計改成阿牛巴流量計外(減少管路上的壓損);還在管網(wǎng)上增加了一臺接力風(fēng)機,以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要?! ∥那鹄锕艿母脑欤篠O2風(fēng)機原流量的測量采用文丘里管流量計(進(jìn)出口直徑均為1200mm,文丘里流量計大小直徑比為1620/1038),由于系統運行了幾年,管道及熱交換器阻力損失增大,轉爐和閃速爐送風(fēng)機的能力有限,而文丘里流量計的阻力損失較大,為減小管路的壓力損失,將文丘里流量計改裝為阿牛巴流量計?! O2接力風(fēng)機:2001年大修時(shí),在SO2風(fēng)機出口的一吸塔和ó熱交之間增加了一臺接力風(fēng)機(流量為4111m3/s,總壓升為111745kPa,功率為630kW,轉速為1490r/min)。接力風(fēng)機采用入口導葉調節,入口導葉驅動(dòng)由電動(dòng)執行器完成,在現場(chǎng)執行器電機接線(xiàn)箱內有一開(kāi)度發(fā)生器,通過(guò)開(kāi)度發(fā)生器將不同的導葉角度轉換成與之對應的420mA電流信號。靜態(tài)時(shí),若不同步,可調整零點(diǎn)或量程電位器校正。入口導葉的不同角度量經(jīng)開(kāi)度電流變換后,經(jīng)A/D轉換,即可在顯示器上讀出在線(xiàn)風(fēng)機入口導葉角度。入口導葉角度操作可分為電動(dòng)、手動(dòng)、遙控三種方式;若在控制室內遙控入口導葉角度時(shí),通過(guò)控制DCS系統讀出風(fēng)機的入口風(fēng)量,根據工藝要求而改變輸出信號,達到遙控風(fēng)機入口導葉的角度,以滿(mǎn)足生產(chǎn)的需要。聲明:本文為轉載類(lèi)文章,如涉及版權問(wèn)題,請及時(shí)聯(lián)系我們刪除(QQ: 229085487),不便之處,敬請諒解!